| 当前位置:主页>案例分享>学习型班组> 正文 |
|
|
干就干难度大的活儿 |
|
来源: 作者/编辑: 发布时间:2008-05-26
字体: [大
中
小]
|
|
|
“干就干难度大的活儿!” 西安北方庆华机电集团有限公司“王飞桥班组”组员郭勇,每当在困难面前,总会说出这句掷地有声的话。 某重点热电池壳体,由于产品形状特殊,呈阶梯状,同轴度要求十分严格,因此加工生产时对工装、工具精度的要求也非常高。该班在接到任务时,产品试制无一张现成工装图,在困难面前,试制班的员工们没有被动等待:“干就干难度大的活儿!”他们决定自制工具,边设计、边加工。为了能早日完成任务,他们经过研究,决定打破常规,采取特殊手段。他们自己找来报废的模具加工成新的模具,保证了后道工序的加工。在加工最后一道工序时,由于产品要求上半部与下半部的同心度,可是加工出来的产品达不到产品的工艺要求,经过三次反复实验,他们设计出上半部与产品内径相同,下半部比产品内径小的成型冲。通过试验,终于生产出合格的产品,确保了产品装配的需要,并为车间节约模具价值约30万元。事后,他们将这些编成了工艺,得到了技术人员的认可,并纳入了正式工艺、工装。通过工艺改革,不仅废物利用,节省了材料,降低了生产成本,而且又提前完成了生产任务。 在某高新工程产品的管壳生产过程中,由于采用一种不锈钢材料,公司以前没有生产过这样薄壁的不锈钢管壳,缺乏加工经验。“王飞桥班组”没有退却,还是那句话:“干就干难度大的活儿!”他们会同相关技术人员通过对该产品的特性分析,初步制定了一套在多工位冲床上加工的方案,但在调试过程中遇到下料料片传递不到位、冲盂起皱、各工序退料不顺利、挤口带尖等问题。为解决这些困难,他们又和技术人员一起找原因、查资料,修改原加工方案,通过反复调试,终于加工出了合格的产品,并在此基础上,制定了一套合理的加工方案,进行批量生产,保证了“高新工程”科研试制任务的顺利进行,也为公司今后薄壁不锈钢类管壳的生产奠定了技术基础。 2006年,班组接到公司两种重要产品的研制生产,年初,此种产品因管壳底部发亮,在装配滚石墨时石墨不易粘附在管壳上,满足不了装配要求,影响了产品的生产。经过对故障现象的反复研究,班组成员面对困难敢于挑战,大家一起翻阅资料、研究症结、反复摸索,在发现是由于产品冲压时更换冷却油造成的原因后,又进一步查阅资料,将工艺规定的原用牌号抗磨冷却油改用“其他”抗磨冷却油,使底部外观变好,保证了生产的正常进行。 某一重点产品每年的任务量达到500万件以上,该产品壁部薄、直径小,底部厚,其加工技术是国防科工委“火工品制造技术工艺化基础建设”中的关键技术。在最初生产加工过程中,为了尽快解决该半成品试制生产中断裂掉底、壁部薄厚不均、挤口冲子带料等问题,只能对产品退火,在单机上手工加工。为了解决这些问题,提高工作效率,在班长王飞桥的带领下,全组成员通过反复研究,查阅资料,决定对模具重新设计改造,改变引申工序的参数,改变磨具尺寸使挤口口部加厚,增加强度。并把关键的成型模改为小模加模套,使成型模在加工中能自由活动,自行倒正,解决了加工中出现的断裂、掉底、壁部不均等问题。对于在挤口中出现的问题,他们又把挤口冲子中稍度加长,以保证挤口冲子在挤口时有良好倒正,保证了产品的高度,从而克服了原工序废品率高的缺陷,将良品率提高至95%以上,比考核指标多出5%,保证了大批量生产,为公司在激烈的市场竞争中赢得了时间,确保了合同的履行。这使得班组成员增添了信心和干劲,学习和钻研的劲头更足了。 “干就干难度大的活儿”,这是郭勇自勉的话,同时也成为“王飞桥班组”直面技术难关的行动准则。
|
|
|
↑返回顶部 打印本页
关闭窗口↓
|
|
|
| |
|
|